公司長年針對鋼鐵行業的粉塵治理工程,主要用于礦槽、高爐、轉爐、煉鐵廠、出鐵廠、鋼廠等的煙氣治理設備,我公司在鋼鐵冶煉行業有著驕人的業績,為我國的節能減排做出應有的貢獻。
以1080m³高爐為例:
1)提高成品率的優勢
按年出鐵量132萬噸計算,返料率降低1%,按照一般廠內成品與粉料價格差計算(180元),每年節省約440萬元。
2)確保環保,降低環保成本的優勢
隨著我國環保要求的日益嚴格,作為煉鐵系統主要揚塵點之一的礦槽除塵系統需要優化,礦槽系統除塵效果不好,主要原因一般如下:
(1)除塵點數量多,且產塵點位置沒有良好的密封。
(2)除塵閥門連鎖過多,造成風量的不穩定性增加。
(3)除塵管網系統風量匹配不合理。
對于以上問題,需要統籌考慮槽上及槽下的設計優化,以期達到降低生產成本同時提高環保效果的目標
2槽上供料系統的優化方案
槽上供料系統建議采用抑塵卸料系統,達到提高成品率和提高環保除塵效果的雙重目的,其主要由新型環保卸料車和控流溜槽等組成。
2.1新型環保卸料車
1)通過離散模擬設計,從卸料車頭部漏斗開始,改變料流的運行軌跡,降低成品物料運行速度,從而減少自由落體造成的沖擊破碎,同時物料速度的降低可有效減少粉塵的產生量。
2)卸料口下部設置高密封集塵罩,擴大集塵面積,通過彈性密封結構增加集塵罩的密封效果。
3)除塵管與下料管分開設置并取消頭輪罩除塵點,減少漏風點及壓力損失,既能確保氣、料流通道順暢,又確保了主要揚塵點的負壓除塵能力。
4)料倉上通長卸料孔采用特殊的覆蓋帶密封結構,解決了通長卸料孔兩側易堆料、覆蓋帶密封不嚴的缺點。
5)改進通風槽上移動通風小車的推動方式,避免了通風移動小車被拖掉的可能性以及皮帶偏離通風槽造成漏風。
6)采用頭部清掃裝置,皮帶機粘接的粉塵通過卸料溜槽直接進入倉內,減少回程皮帶造成的揚塵,同時取消槽上皮帶機頭部除塵點。
7)卸料車下料溜槽設置彈性刮板,避免了料倉側壁間隔位置的積料。